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1、天龍礦業(yè)400KA電解槽陽極尺寸調(diào)整要求一、為什么要調(diào)整陽極尺寸天龍礦業(yè)400KA電解槽在設計上有幾點優(yōu)勢,一是全部采用陽極角部下料,為縮短中縫寬度和加長陽極創(chuàng)造了良好的打殼下料環(huán)境條件;二是電解槽大、小加工面全部采用碳化硅側塊,目前爐幫厚度介于50~100mm之間,加長陽極縮短大加工面以后還能保持30mm以上的爐幫厚度,創(chuàng)造了加長陽極的安全生產(chǎn)條件;三是采用單陽極設計,陽極間縫均為40mm,為保持整槽的電解質(zhì)總量創(chuàng)造了良好的生產(chǎn)條件。
2、為什么要加長陽極?主要目的是降低陽極和電解質(zhì)的壓降,并提高陰極電流密度的均勻性,同時還可以減少壘堵陽極中縫的勞動量。關于陽極中縫的設計寬度,需要理解各個不同時期的設計背景。七十年代末期從日本引進160KA電解槽時,采取小車加料制度,每個點每次下料60kg,因為溶解氧化鋁很困難,即使250mm寬的中縫,爐底沉淀也非常嚴重,因為局部電解質(zhì)與氧化鋁的重量比約為1:1,不可能不長沉淀,即使每天等一個效應,也經(jīng)常誘發(fā)病槽。后來把下料量減少到18k
3、g、4.5kg、1.8kg現(xiàn)在我們減少到1.2kg,從而為我們縮短中縫寬度創(chuàng)造了條件。我們目前中縫結殼還非常嚴重,但結殼的根源是下料器太小,打殼太頻繁,而我們400KA電解槽打擊頭因為鋁水平上漲而太長,加劇了打殼強度過剩因素,打擊頭因為過熱而結包,結包落入槽底而形成爐底結殼。這個問題在縮短打擊頭長度和減弱打殼強度以后就可以立即解決。九十年代末國內(nèi)小自焙改預焙槽的時候把中縫的寬度普遍縮短為100mm左右,因為不是在中縫進行加料,而是在出鋁
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