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1、典型案例介紹典型案例介紹結(jié)合某企業(yè)蒸餾裝置三臺加熱爐測評情況進行介紹一、概述該裝置于1983年建成投產(chǎn),處理量設(shè)計為300萬噸年,采用冷進料、熱油預熱空氣這種余熱回收流程(3臺爐共用一臺熱油式空氣預熱器),熱效率設(shè)計值為88%,燃燒器為ⅥB300型油氣聯(lián)合燃燒器,運行至今近20年。由于該裝置加工工藝及目前加工高含硫原油的影響,造成整個對流段低溫腐蝕嚴重。2000年6月大修期間,更換了所有對流爐管,切除了軟化水管,爐襯材料采用膨脹珍珠巖面
2、磚,并將原來的蒸汽吹灰器更換為激波除灰器;同時對爐1、3輻射室的襯里進行了改造,采用陶纖噴涂,爐2的輻射襯里于1999年8月?lián)屝迺r更換,為陶纖和巖棉板,輻射頂均采用陶纖。在自動控制方面,該裝置采用了DCS集散型自動控制系統(tǒng),并在對流出口位置安裝了在線氧化鋯探頭。綜上所述,被測3臺加熱的整體技術(shù)裝備與石化同行同類型加熱爐相比,處于中上等水平,但其余熱回收工藝較落后,目前石化同行常減壓裝置中采用這種工藝的已為數(shù)不多,加之目前爐用燃料中含硫較
3、高的影響,更加劇了低溫受熱面的露點腐蝕,嚴重影響了加熱爐的安全高效運行。查情況看,露點腐蝕是被測3臺加熱爐問題中表現(xiàn)最為突出的,該裝置于2000年6月份大修時為此更換了對流室,包括對流爐管,切除了軟化水管。隨著節(jié)能工作的不斷推進,加之石化系統(tǒng)目前所面臨的嚴峻形勢,加熱爐作為煉油企業(yè)的耗能大戶,對其熱效率的要求越來越高,在保證爐膛不過氧或缺氧燃燒的前提下,通過降低排煙溫度來提高爐效,達到降低燃料消耗的目的。但是隨著排煙溫度的降低,如果燃料
4、中硫含量超標,低溫腐蝕現(xiàn)象將不斷加劇,嚴重的影響了加熱爐安全運行。目前,低溫露點腐蝕已成為該裝置降低排煙溫度、提高加熱爐熱效率的主要障礙。低溫腐蝕主要由露點溫度、煙氣溫度、對流段尾部進料溫度決定。影響煙氣露點溫度的因素主要有:燃料中的硫含量、過??諝庀禂?shù)以及煙氣中水蒸汽的含量。主要原因表現(xiàn)在:燃料中的硫燃燒后全部生成SO2,其中一些SO2與爐膛中過量的氧化合生成SO3,當煙氣溫度降到400℃以下時,SO3就與水蒸汽化合生成硫酸蒸汽,當受
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