

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、本學位論文是上海大學承接了寶鋼的委托,為其不銹鋼大生產(chǎn)條件下的脫磷問題進行研究。此課題的基礎是本學科點和作者十余年內在不銹鋼脫磷方面的研究成果。 為了彌補鉻源不足,寶鋼不銹鋼大生產(chǎn)擬用“熔化/還原豎爐”生產(chǎn)含鉻約25%的鐵水,提供的所需的部分鉻源。為了保證成品不銹鋼是低w[P]的,作者研究了4個子課題: 1)含鉻鐵水脫硅預處理的熱模擬試驗和擴大試驗。 2)含鉻鐵水CaO-BaO渣氧化脫磷的熱模擬試驗和擴大試驗,以
2、及含Ba廢渣的后處理。 3)不銹鋼返回料還原脫磷的熱模擬試驗和擴大試驗,還原脫磷用于含鉻鐵水的生產(chǎn)裝置、流程和廢渣后處理方案的設計。 4)高爐鐵水脫磷劑的優(yōu)化。 作者提出了極限脫硅值的概念,計算了給定脫磷指標下的脫硅要求,討論了鐵水成分對其的影響。利用所開發(fā)的技術可使w[Cr]=22~25%、w[Si]=0.70~0.93%的含鉻鐵水脫硅低至0.084%,脫硅率可穩(wěn)定在80%以上,[C]和[Cr]的燒損不大。
3、 作者指出含鉻鐵水的[%C]可用以在氧化脫磷過程中有效地保[Cr]。采用了CaO-BaO(55%)-CaF2-Cr2O3/Fe2O3復合脫磷劑。在用空氣噴吹100kg/t復合脫磷劑的條件下,脫磷率為50.77~78.13%。發(fā)明了水浸法處理含鋇渣的無毒性處理方法,脫磷后的廢渣用5:1的水渣比進行浸出處理,即不再有毒性。但,浸出處理后渣中仍有大量BaO,所以此廢渣的堆放及后續(xù)利用仍是問題。借助向浸出液噴吹CO2可由每噸廢渣回收25kg
4、的BaCO3。問題在于配制每噸廢渣需550kg的BaCO3。因此,使用含Ba渣脫磷的成本和公害問題看來很難有一個妥善的解決辦法。 作者提出的還原脫磷方案可解決上世紀80年代初許多不銹鋼還原脫磷試驗所遇到的難題。在密閉的反應器中保持強還原氣氛,依靠喂Ca可使初始磷含量為0.040%-0.057%的不銹鋼有55.4~78%的脫磷率。擴大實驗中Ca的有效利用率比熱模擬試驗時的更高。SiCa包芯線內Ca的脫磷平均利用率為0.203×10
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
評論
0/150
提交評論