灰鈣循環(huán)煙氣脫硫反應的實驗研究及數(shù)值模擬.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、灰鈣循環(huán)煙氣脫硫技術是用于中小型工業(yè)鍋爐的煙氣脫硫技術。該技術是在直管煙道反應器底部安裝文丘里段,以提高反應器氣速,使得物料以氣流床形式流動;同時灰倉中富集的循環(huán)灰以50-200倍的循環(huán)倍率進入反應器內(nèi),提高了反應器內(nèi)的鈣硫摩爾比;并且使用高鈣粉煤灰,使得脫硫不需要其他脫硫劑,從而達到以廢治廢的目的。
  本文以20t/h工業(yè)鍋爐配套的灰鈣循環(huán)煙氣脫硫裝置為研究對象,深入研究了該技術中有關煙氣脫硫反應發(fā)生的各項條件,以確保煤粉工業(yè)

2、鍋爐硫排放達到國家標準,本研究工作將對煤粉工業(yè)鍋爐脫硫系統(tǒng)的完善和發(fā)展具有重大意義。本文所做的工作主要分為以下三個方面:
 ?。?)通過對粉煤灰的表面結構、礦物組成及化學成分表征分析,發(fā)現(xiàn)煤灰物性特征受燃料礦物構成及燃燒等多種因素影響,煤種一定時,可通過控制燃燒方式(即溫和等溫燃燒),達到活化粉煤灰的目的;而且增濕工藝可使粉煤灰中活性CaO發(fā)生水合反應,利于脫硫。
  (2)在20t/h工業(yè)鍋爐配套的灰鈣循環(huán)煙氣脫硫裝置上進

3、行工程實驗,實驗確定氣速控制在設計氣速范圍內(nèi),即文丘里喉口50m/s,直管20m/s。測定了反應器阻力,表明符合范寧方程,與氣速的二次方成正比。熱態(tài)脫硫實驗發(fā)現(xiàn)增濕水量是控制脫硫效率的關鍵可調因素,通過增濕水量可改變反應器出口的近絕熱飽和溫度差 AAST,實驗表明當要求達到90%的脫硫效率時,所需 AAST小于16℃,所需增濕水量為680kg/h。
  (3)利用CFD商用軟件ICEM和FLUENT對20t/h鍋爐的灰鈣循環(huán)煙氣脫

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